煤層氣混合制冷工藝液化流程技術分析
導讀:國新能源集團在山西陽泉建設了一座具有調峰儲氣功能的液化天然氣工廠,原料氣為煤層氣,液化采用 MRC 混合冷劑制冷的液化工藝技術。本文對預處理階段的脫酸流程、脫氮流程和液化
來源:未知
發布日期:2019-12-04 14:34【大 中 小】
近年來,液化天然氣(LNG)產業蓬勃發展。 我國液化天然氣產業從起步到發展,在液化、儲存、 運輸等方面都取得了顯著的進步。國新能源集團在 山西陽泉建設了一座具有調峰儲氣功能的液化天然 氣工廠,原料氣為煤層氣,該液化工廠在冬季用氣 高峰時或上游管道發生事故時,可為陽泉地區提供 調峰氣源。日處理煤層氣 5×105 Nm3 /d,根據進入工 廠前氣體檢測裝置檢測,原料氣中含有 92.37%的甲 烷,還含有酸性氣體、水、苯、重烴和機械雜質, 所以在進行液化前必須進行原料氣預處理,防止在 液化過程中結晶堵塞管道或腐蝕管道設備。液化采 用 MRC 混合冷劑制冷的液化工藝技術,本文對預 處理階段的脫酸流程、脫氮流程和液化流程進行重點闡述分析。
煤層氣預處理主要工藝流程及運 情況技術分析
1.1 脫除酸性氣體流程及運行情況技術分析
從再生塔來的活化 MDEA 溶液(貧液)經貧液 泵升壓(~6.3 MPa、51 ℃)分成兩路,一路直接 進入吸收塔頂部作為脫酸吸收劑,另一路經調節閥 控制流量后進入溶液過濾器,在溶液過濾器中過濾 炭的作用下在線脫除溶液中的雜質后進入貧液泵入 口。 加壓后的原料煤層氣中 CO2 含量≤3.5%,溫度 為 40 ℃,當進入吸收器時,原料氣自下而上通過 吸收塔,與自上而下的活化 MDEA 溶液(貧液)在 吸收塔內填料表面逆向流動,進行充分傳質傳熱; 氣體中的 CO2、H2S 等酸性氣體被溶液大量吸收進 入液相,未被吸收的組分從吸收塔頂部流出。從塔 頂分離出的氣體經冷卻器降溫至-40 ℃后,在分離 器中完成氣液分離,氣體從分離器頂部流出并進入 吸收塔頂過濾器,在吸收塔頂過濾器中分離掉機械 雜質及游離液體并調整壓力后去脫水塔。從分離器 底部出來的液體和塔頂過濾器底部出來的液體混合 后進入閃蒸罐循環使用。
活化 MDEA 溶液吸收酸性氣體后稱為富液(~ 5.5 MPa、55~61 ℃),從吸收塔底流出,經調節閥 降壓至 0.5 MPa 后進入閃蒸罐,在閃蒸罐中因降壓 閃蒸出的氣體從頂部流出,經調節閥控制壓力后去 放散系統。為保證閃蒸罐壓力穩定及避免溶液氧化, 引氮氣進入閃蒸罐以形成氮封。從閃蒸罐底部流出 的液體通過貧富液換熱器與貧液換熱升溫到 96 ℃ 左右,并經調節閥控制液位后進入再生塔頂部。再 生塔采用微正壓汽提的方式完成對活化 MDEA 溶 液的再生,富液自上而下通過再生塔,在再生塔內 填料表面與自下而上的氣提蒸汽逆向流動,進行充 分的傳質傳熱。富液中的酸性氣體被大量解析至氣 相并伴隨氣提蒸汽從再生塔頂流出,富液中的酸性 氣體被解析至滿足要求后稱為貧液,從塔底流出去 貧富液換熱器換熱降溫后去貧液泵進口循環使用。 從再生塔頂部流出的氣體經再生塔冷卻器降溫后 (0.03 MPa、40 ℃)進入再生塔頂氣液分離器, 在氣液分離器完成氣液分離,氣體從分離器頂部流 向酸氣脫硫塔,脫硫后的氣體從脫硫塔的頂部流出 并調整好壓力后高點放空。
吸收塔實際運行參數與設計參數出現的差異主 要為吸收塔的工作壓力和貧胺液入塔的溫度。一是 煤層氣入吸收塔的設計壓力為 5.5 Mpa,但實際運 行壓力直接由原料氣壓縮機排氣壓力決定,因本裝 置中原料氣壓縮機電機電流在壓縮機排氣壓力為 4.75 Mpa 左右時就達到額定電流,為確保壓縮機及 電機正常平穩運行,將壓縮機的排氣壓力控制在 4.75 Mpa,從而導致吸收塔工作壓力低于設定壓力。 二是貧液進吸收塔的設計溫度為 50 ℃,可通過貧 液冷卻器來調節(水冷)。在調試過程中發現適當將 胺液溫度降低以減少和入塔天然氣的溫差使胺液吸 附酸氣的效果更好,胺液調試中的最佳溫度為 42 ℃左右,所以將運行溫度設定為 42±1.0 ℃。進 入吸收塔的煤層氣來自原料氣壓縮機冷卻并分離后 溫度較低,因原料氣升壓冷卻后會初步分離出含烴 的液體,而冷卻后溫度越低分離效果越好,從而避 免了煤層氣在進入吸收塔中析出烴類液體而污染胺 液,這樣就使得入塔煤層氣與貧液存在一定的溫差, 兩流體在接觸后先發生熱交換的物理反應然后進行 吸附化學反應,這使得吸收效率降低,所以適當降 低貧液溫度會提高吸附效率。
脫酸單元在調試過程中發現了幾個問題:一是 在吸收塔處理量及胺液流量及溫度正常(運行參數 不變)的情況下發生 CO2在線分析儀顯示數值增大 并超過了考核值 20 ppm(17 升至 22 ppm),通過分 析原料煤層氣中 CO2含量的變化、胺液循環流量及 溫度及再生塔的再生情況,確定 CO2分析儀出現測 量漂移的可能性較大,對 CO2在線分析儀進行校準 后測量數值回復至原來穩定狀態。二是再生塔頂分 離器分離出溶液過多,按照設計單臺回收泵運行, 分離出的溶液量大于回收泵的最大回收量,導致分 離器液位逐漸升高。分析原因為再生塔內水溶液蒸 發過多,為保證胺液再生完全再生塔塔底設計溫度 為 115 ℃、塔頂出氣溫度 105 ℃,實際運行中塔底 溫度在 115 ℃時塔頂溫度達到 110 ℃,使得給富胺 液加熱的溶液蒸汽量過多,經過冷卻器冷凝回收的 溶液過多,從而超過了回收泵的負荷量。通過降低 加熱溫度使塔頂溫度控制在 106±1 ℃時(塔底加熱 溫度 109 ℃),再生塔內的蒸汽量減少同時也保證 了胺液的正常再生,使溶液回收系統正常工作。 三 是胺液的吸附條件為高壓低溫,在溶液未吸附飽和 的情況下,吸收塔的工作壓力越高吸收效果越好。 調試階段就出現在胺液循環量一定的情況下吸收塔 的工作壓力降低,其吸附性降低,使煤層氣脫酸氣 后 CO2指標上升(在吸收塔工作壓力為 2.5 Mpa 時 最大處理氣量為 11 000 Nm³/h,此時煤層氣脫酸后 的 CO2含量達到設計指標 20 ppm)。因胺液進吸收 塔的設計流量為 40 m³/h 是在吸收塔設計進氣流量 20 833 Nm³/h 和設計壓力為 5.5 Mpa 時的循環量, 而實際吸收塔的工作壓力為 4.6 Mpa,所以在額定 負荷時需適當增加胺液的循環量。四是在提產階段, 提產即提高原料氣的瞬時處理量,使原料氣在進脫 酸塔的流量及流速有所增加,若提產過快會使煤層 氣的流量及流速變化過大,使凈化后的 CO2略微上 升,嚴重情況會使胺液在填料中流速降低甚至會引 起短暫發泡情況,
液化單元中在重烴分離器中分離液烴后的凈化 煤層氣,從重烴分離器的頂部流出,返回冷箱中繼 續深冷至-162 ℃,當凈化氣中氮氣含量不高時, LCBM(液化煤層氣)產品可直接經節流閥降壓至 0.012 MPa 并經質量流量計計量后進入儲罐儲存; 如果凈化煤層氣中的氮氣含量偏高時,LCBM 需進 入脫氮塔進行脫氮。 LCBM 經節流閥降壓后進入脫氮塔下塔中部, 由重烴分離器出來的預冷凈化氣取出一股氣作為脫 氮塔的汽提氣體,經節流閥降溫后(-107 ℃)由脫 氮塔下塔的進入與冷箱來的 LCBM 逆向接觸進行 氣提,汽提后的不凝氣(BOG 氣體)繼續和脫氮塔 頂部的 BOG 節流降溫后形成的 LCBM 換熱后,從 冷箱底部進入。BOG 汽提復溫后進入 BOG 壓縮機 升壓,之后重新進入冷箱過冷液化,經過節流降溫 后(降至-170 ℃以下)進入脫氮塔上塔(冷凝塔) 進行分離
昌吉地質儀器調試過程中也出現了一些問題:一是煤層氣所 需冷量與制冷劑提供冷量的平衡調節。合理的制冷 劑配比不僅能使冷箱各溫度層均勻,也可以減少制 冷劑總體的循環量,從而減少了制冷消耗。煤層氣 進冷箱的組分及壓力的變化會引起冷箱各點溫度的 變化,煤層氣中輕組分含量增多或者煤層氣的壓力 降低,使得煤層氣混合氣體的沸點降低,從而使煤 層氣的液化點降低,此時冷箱的制冷量失去平衡, 上板翅冷量過剩溫度減低,下板翅冷量不足溫度上 升,要適當調節制冷劑配比和流量,增加制冷劑中 氮氣和甲烷的比例
結束語 本文依據國新能源煤層氣混合制冷工藝液化項 目對預處理中的脫酸流程和脫氮流程及液化工藝流 程進行了技術分析,并對原設計參數與試運行階段 實際運行參數進行比對,就發現的問題和解決辦法 進行了重點闡述,實際運行效果良好,符合相關設 計要求,同時,對液化項目后期運行奠定理論基礎。